一、真空泵高温的原因分析
(1) 电机功率大、工作电流大、发热量大;
(2) 风扇转速低、风压、风量小;
(3) 风扇叶片数较少从而产生的风量较小;
(4) 电动机附有灰尘、油污而降低散热能力;
(5) 真空泵电机所在母线电压为380V,由于电缆压降及负荷分配不均电机实际所加电压只有365V而造成电压偏低、运行电流大。
二、真空泵高温的对策
电机功率、转速是和真空泵相匹配的不能更改。风扇安装于电机主轴上,电机转速决定了风扇转速,也不能更换。增加风扇叶片数量虽能起到一定作用,但叶片数量增加后动平衡不容易找,如找正不好会引起电机振动增加。
(1) 将原风扇罩加长40cm在里面加装一个与风扇罩同直径轴流风机,轴流风机功率850W、转速1489r/min电压380V且原风扇继续保留,轴流风机另设一路电源控制,轴流风机与主电机不设连锁。真空泵启动后及时启动轴流风机运行,真空泵停运后30min停运轴流风机以使主电机得到充分冷却;
(2) 定期清除电机上灰尘以保持电机散热片清洁增加其散热能力;
(3) 将真空泵母线电压调整为400V;
三、真空泵高温的效果
(1) 由于轴流风机转速高、风压风量大、冷却效果大大增加,在相同的环境温度、负荷电流下主电机温度下降了12度,夏季主电机温度未再超限;
(2) 轴流风机可人为控制,主电机停运后轴流风机仍可运行使主机得到充分冷却;
(3) 尽量使2段母线负荷分配平衡以防某段母线因负荷过重造成电压下降过多;
(4) 电压调整后隔膜泵运行电流降为210A发热量相对减小;
(5) 减缓了主电机的绝缘老化速度延长了其使用寿命;
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